氣浮是工業(yè)污水處理中經(jīng)常用到的工藝設備,主要用于去除水中的懸浮物、COD和色度,出水的懸浮物通常只有幾十個ppm,甚至更低。但是,有些氣浮設備出水的懸浮物并不低,甚至可以達到100~200ppm左右,這是怎么回事呢?今天就讓隆鑫環(huán)保的技術人員來為大家分析一個關于氣浮的案例,希望對大家的工作有所啟發(fā)。
一、工藝流程說明
這是一個食品加工行業(yè)的污水處理站,處理量為100m3/h,氣浮單元主要是通過投加混凝、絮凝劑進行反應,去除水中的COD和色度,氣浮單元的工藝流程如下:
二、 存在的問題
在長期運行過程中,操作人員發(fā)現(xiàn)了一些問題:
氣浮機COD和色度去除的效果不明顯。運行期間也換過幾個藥劑供應商,小試的去除效果都很好,但是,實際上氣浮機運行時,效果就差很多。
氣浮機出水中的懸浮物濃度比較高,可以達到200ppm左右,導致后面的砂濾器頻繁反洗,工作量非常大。
三、現(xiàn)場調研
針對這個問題,我們到現(xiàn)場進行了實際檢查,基本情況如下:
二沉池出水井距離氣浮池非常近,從二沉池出水井至氣浮水進水口之間的管道僅有24米,管徑為DN200,平面示意圖如下:
在溶氣罐出口取樣,溶氣效果可以保持3~4min,溶氣效果正常。
在氣浮區(qū)取樣,礬花絮體結構良好,孔隙間均有細小氣泡。
出水堰底部未發(fā)現(xiàn)漏水現(xiàn)象;在堰口處也未看到明顯的礬花絮體,用燒杯在堰口取樣后,出現(xiàn)細小的礬花絮體,并隨水流碰撞,礬花逐漸架橋變大,成為氣浮出水的懸浮物。
四、原因分析
既然溶氣效果良好,污泥絮體也不錯,基本排除了氣浮設備本身的性能問題。那么,造成出水懸浮物高的原因是系統(tǒng)設計不合理嗎?
運行過混凝反應的朋友都知道,混凝反應通常是在一個反應罐/池內,通過攪拌完成的,反應時間一般在2~5min,有些工況甚至可以達到15~20min。
在這個案例中,系統(tǒng)設計工程師可能認為“現(xiàn)場場地太小,無法布置混凝池,那就用水泵葉輪、管道混合器替代混凝池,也可以達到同樣的效果”。雖然我們看不到管道內的混凝反應效果,但是從實際的處理效果來看,確實不好,主要原因是:
1. 反應時間太短
混凝劑與廢水的反應是在輸送管道內完成的,反應時間僅有27秒,時間太短。
2. 攪拌效果太差
混凝反應是通過氣浮供料泵在輸送管道中進行,絮凝反應通過管道混合器進行。由于攪拌效果比較差,一些混凝劑還未與廢水反應,就已經(jīng)與絮凝劑反應了;同時,也有很少量的藥劑,還未充分反應就已經(jīng)到出水堰了,所以對COD、色度等去除率就比較低。
這樣就造成了堰口無礬花絮體,用燒杯取樣過程中,礬花絮體就逐漸增多了。這也是小試效果很好,上機的效果就變差的主要原因之一。
五、解決方案
對于這類問題,可以采用增加混凝反應槽/池(含攪拌器)的方法解決,若是受場地限制,也可采用延長氣浮進水管道長度、增加管道混合器長度的方法進行改進。
我們在調試氣浮等單元設備時,除了關注設備本身工況參數(shù)外,也可從系統(tǒng)流程設計、工藝單元之間的相關影響角度來考慮,這樣可以大大提高工作效率和處理效果,有時還可能還會得到一些意外的收獲。
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